به گزارش کیوسک خبر، مهندس مجتبی عزتنیا در گفتگو با گهرپرس با اشاره به برنامههای بهبود عملکرد مدیریت دفتر فنی در سال جاری، افزود: با طراحی فرآیندهای داخلی مربوط به هر یک از واحدهای زیر مجموعه مدیریت دفتر فنی، مسیر انجام وظایف در محدوده تعهدات و اختیارات آنها تعیین گردیده و روابط سازنده و موثر هر کدام از واحدها با سایر مدیریتها نیز به منظور افزایش همکاری و همافزایی در شرکت تبیین شده است.
وی درباره عملکرد مدیریت دفتر فنی در ۹ماهه اخیر گفت: این مدیریت با بررسیهای فنی و اقتصادی و انجام طراحی مفهومی و پایه و در مواردی طراحی جزئیات، پروژههای متعددی را در زمینههای بهبود عملکرد در حوزه بهرهبرداری، پشتیبانی و سلامت نیروی کار به مرحله اجرا رسانده است.
عزت نیا ادامه داد: این پروژه ها با تغییر در طراحی، بهینه سازی و ایجاد قابلیتهای جدید در فرآیندها و تجهیزات، کاهش تعداد و زمان توقفات ناخواسته، کاهش هدر رفت مواد اولیه و محصول، زمینه افزایش تولید و ظرفیت عملیاتی خطوط به میزان حداقل ۵۰۰ هزار تن کنسانتره و ۱۰۰ هزار تن گندله را در قالب ارتقا بهرهوری ایجاد می کنند.
وی اظهار داشت: دستیابی به اهداف و شاخصهای عملکردی در پایش ۹ماهه این مدیریت در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی بر حسب ارجاع کار، کالیبراسیون تجهیزات مهم و تاثیر گذار تحت پایش و ارائه خدمات در مرکز اطلاعات علمی و فنی نیز میتواند مبین عملکرد قابل قبول این بخش باشد که البته تلاش و تمرکز تمامی همکاران بر بهبود مداوم آن است.
عزت نیا افزود: در صورت برنامهریزی دقیق و تعیین صحیح و شفاف وظایف، با همکاری و هماهنگی سایر واحدها جهت همافزایی بیشتر، انجام کارها به صورت تیمی میتواند باعث اجرای بهینه و کاهش نواقص احتمالی آنها شود که بر همین اساس تاکنون در سایه همکاری مدیریتهای معدن، فرآوری و گندلهسازی، مدیریت های تحقیقات و فناوری، آزمایشگاه و سایر واحدهای پشتیبانی، طرحهای بسیار خوبی اجرا شده و یا در حال انجام است.
وی گفت: همکاری مدیریت اصلاح خطوط به عنوان مجری و سایر مدیریتهای ذیربط به عنوان بهرهبردار و ذینفع، از مرحله طرح موضوع و مطالعات اولیه به منظور اجرای بهینه پروژهها ضروری است که خوشبختانه با هماهنگیهای صورت گرفته، این مهم نیز با محوریت دفتر فنی در شرکت گلگهر محقق شده است.
مدیر دفتر فنی گلگهر گفت: از جمله طرحهایی که توسط مدیریت دفتر فنی و با همکاری واحدهای مرتبط پس از طی مراحل اولیه مطالعه و طراحی، اخذ مجوز و برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار به مرحله اجرا رسیده است میتوان به پروژههای پیشفرآوری خط ۴ کنسانتره و ایجاد ظرفیت اضافه در تولید با حذف بخشی از باطله خوراک به صورت خشک و کاهش مصرف انرژی و آب، بهینهسازی سیستمهای غبارگیر خطوط کنسانتره ۱ تا ۴ و حذف آلودگیهای محیطی و افزایش سلامت نیروی انسانی و جلوگیری از هدر رفت مواد، اجرای سیستم بای پس سرندهای گندلهسازی۱ جهت کاهش توقفات کوره و توقف تولید، اصلاح ایستگاه تعویض پالت کارهای گندله ۲ به منظور کاهش زمان توقف تولید، طراحی و اجرای سیستم باردهی به واحد پیش فرآوری خطوط ۵ تا ۷ کنسانتره جهت بهبود کیفیت خوراک خطوط مذکور، طراحی و اجرای پروژه برقرسانی معدن۱ در راستای افزایش دسترسی و آماده به کاری ماشین آلات معدنکاری و سنگشکنی کارخانه تغلیظ، طراحی، احداث و تجهیز اتاق کنترل جدید گندله سازی ۱ در جهت بهینه سازی سیستم کنترلی و افزایش ایمنی و سلامت کارکنان اشاره کرد.
وی همچنین گفت: در این بخش، طرحهایی از قبیل انتقال مکانیزه محصولات، استفاده از ظرفیت توسعه خط ۴ جهت سولفورزدایی و آبگیری محصول واحد فرآوری غبارهای کارخانه تغلیظ، بازچرخانی جریان باطلههای کم غلظت جهت کاهش مصرف آب و انرژی، طراحی پایلوت پلنتهای فرآوری و گندلهسازی و چندین طرح بهینهسازی دیگر در دست اقدام است.